PublicadoEl 30/11/22 por Comillas
Trabajo fin de grado

Proyecto de implantación de un sistema de gestión de flujo Kanban en el proyecto de fabricación de forros de embrague en Valeo materiales de fricción

tipo de documento semantico ckh_publication

Ficheros

Resumen Proyecto fin de carrera
PFC000571.pdf
Tamaño 6273759
Formato Adobe PDF
Fecha de publicación 00/00/1998

Resumen

Idioma es_ES
Resumen

El objetivo del presente proyecto es la implantación de un sistema de
gestión de la información basado en el método Kanban para el control de la
planta de producción de forros de embrague que la división del grupo Valeo,
Valeo Materiales de Fricción posee en Alcalá de Henares (Madrid).
Con esto se consigue obtener una gestión moderna que simplifique y
perfeccione el funcionamiento diario de la planta, controlando la fabricación
de los productos necesarios en la cantidad y en el plazo de tiempo requerido.
Kanban es un término japonés, cuya traducción al castellano se
corresponde con tarjeta. El método Kanban es un sistema de producción pull
ya que es la demanda la que tira de la producción. Para su funcionamiento se
asigna a cada producto o pieza una tarjeta y un contenedor de manutención.
El ciclo Kanban empieza cuando se produce un pedido de un cliente.
En este momento se retiran las piezas del contenedor de productos
terminados y se deposita la tarjeta asociada a dicho contenedor en el tablero
del último puesto. Cuando un puesto tiene tarjetas en su tablero quiere decir
que tiene que fabricar lo especificado en dichas tarjetas. Para empezar a
fabricar, este puesto necesita piezas semielaboradas, las cuales las cogerá
del contenedor del puesto anterior, depositando a la vez la tarjeta asociada al
tablero del puesto anterior con lo que este tendrá que empezar a producir, y así sucesivamente. De esta forma cada puesto se convierte en proveedor del
puesto siguiente y en cliente del anterior.
Las ventajas más importantes que aporta el método Kanban es la
reducción de stocks, tanto de productos terminados como de productos en
curso. Además, se consigue proporcionar un mejor servicio al cliente.
El primer paso que he dado para llegar a la implantación del método
Kanban ha sido el estudio de todas las referencias existentes. Este estudio ha
traído como consecuencia una eliminación de aproximadamente el 60 % de
las referencias de las que partíamos inicialmente. La mayor parte de las
referencias eliminadas se corresponden con referencias que representan a un
mismo forro de embrague pero que tienen distinto número de referencia por
ser pedidas por distinto cliente.
El segundo paso que he tomado ha sido establecer una nueva
codificación para las referencias que quedan activas. Para ello he cogido los
diferentes parámetros, bien del proceso productivo o bien de los forros de
embrague (utillajes, dimensiones, características, ....), que de manera más
intuitiva representan a cada forro de embrague. Dichos parámetros se han
unido en un sólo código que constituye la codificación de cada referencia.
Esto nos permitirá representar en las tarjetas esta codificación con lo que los
operarios sabrán de manera intuitiva el tipo de forros de embrague que tienen que procesar. Además, esta codificación será distinta en su conjunto para
cada forro de embrague, por lo que sirve para diferenciarlos entre sí.
El siguiente paso que he dado ha sido estudiar las referencias que se
pueden ajustar al sistema Kanban, ya que éste exige una producción muy
repetitiva con pedidos muy frecuentes. Por tanto, he estudiado los históricos
de producción de todas las referencias y he seleccionado solamente a las
que cumplen las condiciones anteriores.
Una vez fijadas las referencias que son objeto del Kanban, he fijado
para cada una de ellas el número de tarjetas Kanban que debe tener cada
una, así como el tamaño del lote de fabricación. A la vez, he definido el
número de contenedores intermedios que debe de tener cada puesto para
que todo el proceso se sincronice y no se produzcan roturas de stock.
También se han diseñado unos tableros para colocar en ellos las distintas
tarjetas que constituyen las órdenes de fabricación.
A partir de estos parámetros he calculado el nivel máximo de
producción en curso que se tendrá en la planta, obteniéndose una reducción
global del 55 % sobre los niveles medios actuales de producción en curso.
Dado el bajo coste de la implantación del método Kanban y el elevado
ahorro de stocks que proporciona la amortización será inmediata.

Centro
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
Tipo de archivo application/pdf
Idioma es
Tipo de acceso info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Fecha de modificacion 13/05/2021
Fecha de disponibilidad 05/04/2016
fecha de alta 05/04/2016

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